首頁 點石成金

隧道的盡頭在遙遠的前方

如果要找一個形象點的比喻來描繪1995年至1998年巨石公司的狀況,筆者以為彼時巨石公司恍若穿行於崇山峻嶺隧道中的一列火車,絕大多數時段緩慢行駛在昏暗的隧道裏,偶爾駛出隧道,感受一個短暫的亮光點,然後亮光瞬間消逝,列車繼而駛入一個更長的、似乎一時見不到出口的隧道。

專家們告訴筆者,池窯是借鑒鋼鐵高爐冶煉技法,將礦石粉料輸入一個用高檔耐火磚砌成的方形窯內,窯內建有一熔化池,窯的底層及四周鋪有各種重油、天然氣、氧氣、高壓空氣等管道,還有熱電偶等溫度測量與控製儀器,以保證玻璃液的熔化完全受控。玻璃液經熔化達到拉絲要求後,自動通過鉑銠合金漏板,形成瀑布流般的玻纖絲,再塗抹上浸潤劑,分成若幹細束,然後由轉動的拉絲機卷成筒形。

從上麵這段敘述中不難看出,玻纖生產是個係統工程,看似簡單至極的一束拉絲,要經過那麽多道工序,並由大量知識、技術、工藝、配方、設備等因素構成。

任何一個因素和環節出問題,玻纖產品就不合格。

巨石公司8000噸池窯拉絲生產線投產後出現的問題,又何止一兩個。

在振石公司製作的電視專題片中,張毓強在回憶這段曆史時,說了一段連貫性和關聯性極強的話:8000噸池窯點火後,因為沒有可參照的東西,技術上麵臨諸多挑戰,出現了生產的徘徊和不穩定。生產的徘徊和不穩定,導致產品質量不穩定;產品質量不穩定,派生出生產經營成本高;產品成本高,市場不接受,帶來一連串問題。張毓強回憶說,1995年365天,他接到326個質量投訴,幾乎每天一個。他坦言,那段時間感受的壓力很大,是他一生中碰到的幾次挑戰中非常嚴峻的一次。

池窯與代鉑爐顯然不同,池窯拉絲生產線剛投產,張毓強就發現,工人們對池窯性能和技術工藝不熟悉,以前摸索出來的代鉑爐經驗已無用。經常出現的現象是,這幾天產品質量不好,作業效率不高,人們拚命找原因,但發現不了明顯問題。過了幾天,生產卻一切正常,工人們以為生產線自動痊愈,誰知,第二天故態複萌。張毓強還發現,池窯拉絲線員工大多是從雲貴川一帶臨時招來的農民工,文化程度不高,不太適應嚴格管理。工廠實行的是工效掛鉤政策,多勞多得,拉絲作業順暢了,這些新員工能多拿錢,心情就好;反之,就滿嘴怨氣、滿臉怒色,有的甚至停工不做,任電熱燃燒、玻纖流淌。你一問,他則反唇相譏:反正沒有獎金了,還幹什麽呀?